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Title Resultados geológicos de la perforación del pozo H-43 en Los Humeros, Pue.
Authors Víctor Santiago Rocha López, Esteban Jiménez Salgado y Germán R. Ramírez Silva
Year 2008
Conference Mexican Geothermal Congress
Keywords
Abstract El Departamento de Exploración y la Residencia de Los Humeros de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos realizaron una campaña de estudios geológico-estructurales y un análisis de la información de pozos preexistentes a fin de determinar la mejor ubicación para perforar en una nueva plataforma el pozo H-43 como pozo productor. Su objetivo estructural fue interceptar la zona de fracturamiento del sistema escalonado N-S que incluye a las fallas Malpaís, Antigua y La Cuesta con buzamiento al oriente, en una zona de interés de 1300-2200 m de profundidad. En reuniones multidisciplinarias realizadas durante la perforación del pozo, se decidió dejarlo en agujero descubierto a partir de los 1250-2200 m por el riesgo de estar ubicado en una zona ácida. Los 2200 m de perforación se alcanzaron en 89 días. La falla La Antigua es responsable de la producción de los pozos H-37D y H-35 así como del desnivel o salto de falla de aproximadamente 280 m que se manifiesta en la cima de las calizas entre los pozos H-43 (1740 m) y H-16 (2020 m), y cuya expresión morfológica no se manifiesta actualmente en superficie. De acuerdo con la interpretación de registros FMI realizados después de terminar el pozo, se confirmó la existencia del sistema de fracturamiento conjugado N-S a profundidades mayores de los 1300 m. La temperatura máxima alcanzada de acuerdo con registros de temperatura es de 350° C. Las temperaturas estabilizadas calculadas a los 1250 m son de 228° C y a los 2200 m de 383° C, lo que indica que el fluido se encuentra en la región supercrítica y que el pozo podría presentar problemas de corrosión. No se había previsto que el pozo alcanzara temperaturas tan elevadas, pero en el subsuelo del H-43 tienen lugar procesos metasomáticos e hidrotermales activos que afectan a la secuencia calcárea y volcánica. Los objetivos geológico-estructurales y geofísicos de resistividad se cumplieron satisfactoriamente. Una herramienta de valor agregado fue el monitoreo sísmico y aplicación de los mecanismos focales. El pozo se evaluó a cinco días de su apertura obteniendo una producción de vapor de 60 t/h y una producción de agua de 0.4 t/h, con una presión de cabezal de 50 bars.

The Department of Exploration and the Residencia of Los Humeros of the Gerencia de Proyectos Geotermoléctricos conducted a campaign of structural-geological studies and analysis of data from existing wells to determine the best location for a new drilling pad for the well H-43 as producer well. Its structural aim was to intercept the zone of N-S fracturing en échelon system that includes the Malpaís, Antigua and La Cuesta faults with dip to the east, into an area of interest of 1300-2200 m depth. In multidisciplinary meetings conducted during the well drilling, it was decided leave the well hole without casing from 1250-2200 m depth, because the risk of being located in an acid zone. The total depth of 2200 m was completed in 89 days. La Antigua fault is the cause of production in wells H-37D and H-35, as well as the fault throw of around 280 m observed at the limestone top between well H-43 (1740 m) and H-16 (2020 m); there is no present topographic expression of this fault at surface. According to interpretation of FMI logging after the well completion, the conjugate N-S fracture system was confirmed at depth over 1300 m. The maximum temperature reached by well logs is 350° C. Stabilized temperature calculated at 1250 m depth was 228° C, and at 2200 m was 383° C, indicating the fluids are in the supercritical region and the well could experience corrosion problems. It was not consider the well reaches so high temperatures, though at the subsurface of the well H-43 take place active hydrothermal and metasomatism processes affecting the calcareous and volcanic sequence. The structural-geological and geophysical objectives of the well were satisfactorily met. One useful tool was the seismic monitoring and implementation of focal mechanisms. The well was evaluated five days after opening getting steam production of 60 t/h, 0.4 t/h water at head pressure of 50 bars.
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